推行“5S”活动 取得明显成效
2007-12-20 来源:铁流网 作者:张仁元 浏览次数:柴油机车间作为工厂推行“5S”活动试点单位之一,自2005年7月份推行“5S”活动以来,经过干部职工的共同努力,积极探索,大胆实践,采取措施,扎实工作,发生了明显变化,取得了初步成效。
一是现场环境发生了明显变化。通过推行“5S”活动,变过去的生产现场环境乱、脏、差的状况为现在的生产现场环境,靓丽多彩,整洁有序,标识清楚,干净明亮,旧貌变新颜,令人耳目一新。
二是思想观念发生了明显变化。通过推行“5S”活动,变过去的“制造行业推行‘5S’活动管用,修理行业用处不大”、“困难时期推行‘5S’活动劳民伤财”、“生产太忙没有时间搞‘5S’”、“修理工厂搞不好‘5S’”、“‘5S’就是大扫除”、“生产任务这么忙,没有时间搞‘5S’活动”、“现在工厂效益不太好,没有必要投入大量的资金搞‘5S’活动”、“不愿意将自己的工具箱搬走”、“不愿把多余的配件送到”、“不愿意交走多年积累下的宝贝’拿走”等旧的思想观念,为现在的“推行5S活动,既工厂发展、市场竞争的需要,又是提高经营管理、提高效率和效益地需要”、“推行5S活动,既首长工程,又是群众运动”、“5S活动搞好了,既能增加员工的归属感,又能塑造出良性的企业文化”等新的思想观念。思想观念的变化,带来了行动上的自觉。全体干部职工积极参与5S活动中来,尽职尽责,献计献策,尽心尽力,利用工作间隙和八小时以外的时间,清扫工作场地,清洁机器设备,清理卫生死角,整理生产配件,清理自己多年使用的工具箱,摒弃往日的“行走中抽烟、烟蒂任意丢弃、垃圾随手就扔、配件随意摆放”等不良陋习,自觉养成“在指定的吸烟点吸烟、不乱丢烟蒂、不乱扔垃圾,按定置定位摆放配件、遵守作业标准”良好习惯,形成职工与职工之间,干部与职工之间的良好互动关系,车间充满和谐、文明的气氛。
三是工作效率发生了明显变化。通过推行“5S”活动,变过去的配件随意摆放,配件积压严重,标识不明不清,用时难找,效率低下的现状,为现在清理不必的东西,配件定置定位摆放,物品标识清楚,人人依规定行事,干完活随手清洁场地,工具使用后物归原主,工作效率大幅度提高(12月份厂修机车15台,平历史最高记录),检修周期大幅度缩短(车12月份:14.5/台,创历史最好记录),修车质量明显提高(9月、10月、11月、12月连续四个没有出现重大质量问题),安全生产无事故(截止12月底,实现安全生产577 天)。
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以上这些明显变化,主要是我们坚持做到以下的几个方面:
第一,领导重视,建立机制。成立了车间领导小组,制定了推进计划,设立了专门机构,确定了岗位职责,设定了目标和工作计划,班长以上人员交纳了风险金,建立了5S活动效果与效益直接挂钩的激励机制,确保了“5S”活动扎实推进。
第二,强化教育,营造氛围。利用车间大会、班前站会、《柳厂通讯》、闭路电视黑板报、观看专题片、听专家讲课以及《培育团队精神、提升员工素养》、《摒弃陋习、提升素养》主题教育等形式,营造了浓厚舆论氛围,增强了推行“5S”活动的紧迫感、使命感、责任感,提高了推行“5S”活动的自觉性。
第三,开展活动,发挥作用。在开展保持共产党员先进性教育活动中,组织党员、入党积极分子、职工开展主题实践活动,利用双休日和8小时以外的时间,进行了整理整顿和工艺改进,共清理废钢铁、废铝、废铜、废轴承共74.65吨、生产垃圾30车,上交工具箱53个、旧件800多件以及不用工装、工具等其他物品一批旧件800多件以及不用工装、工具等其他物品一批。先后制作了总管存放架、主轴承螺栓瓦盖检修平台、水管T型存放架、进出气道存放管、摇臂轴座运送框、配件小车、DF4B机体检修工艺墩、主轴承螺栓,横拉螺栓存放架、瓦盖存放架、曲轴接油盘等工装,先后改造一批不符合5S现场管理的料架,如:凸轮轴存放架,该为可存放10根立体式的气缸盖弯头存放架等。总装间根据不同区域,按照工厂规定的色标,刷上了红色、灰色、绿色、黄色的油漆,碳灰色的地面漆与天蓝色的墙角围裙瓷砖相呼应,大红色的平车轨道区域、绿色的安全通道、黄色的区域分界线搭配在一起,起到了良好的目视效果。
第四,规范管理,务求实效。把“5S”优秀的管理方式成功运用于车间的生产、安全、质量、现场管理之中,物品定位做到有物必有位,有位必分类,分类必有标,按不同型号和用途摆放在不同区域和存放在小塑料盒里,贴上标识,一日了然。坚持周三、周五下午下班前的一个小时打扫卫生、清洗工作场地,保持地面干净整洁。
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