Page 66 - 世界轨道交通杂志-2020年第3期
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TECHNOLOGY AND APPLICATION               技术与应用









         神华重载铁路货车服役性能的研究




                                                                                 ◎ 范文明 周国东 王文刚 徐世锋 卢宇星 丛盛国


               年来,神华铁路装备公司在车辆               里,后期应对车钩托梁腐蚀开展深入研                  弹簧自由高和刚度进行了检测,弹簧高
          近    可靠性大幅提升、检修能力不断               究,适应状态修检修要求。(5)上旁                  度和刚度均符合规定。转K2型转向架弹

          增强、运行性能监控设备和信息管理技                 承体、上心盘、冲击座、前/后从板座、                 簧存在约0.62%比例的折损,分析弹簧折

          术不断完善的基础上,拟研究采用状态                 前/后制动杠杆、拉杆、控制杠杆、金                  断与制造质量相关,应加强质量控制。
          修的检修模式,提高车辆可靠性、可用                 属滑轮、非金属滑轮、手制动滑轮、滑                  磨耗检测
          性、安全性和可维护性,中车齐齐哈尔                 轮座等质量稳定,基本无检修和更换。                      斜楔副摩擦面和主摩擦板磨耗随运
          车辆有限公司承研了国家能源集团科技                 (6)制动主管基本无故障,支管因焊接                 行里程增加而增大,磨耗速率总体呈平
          创新项目《神华重载铁路货车状态修成                 质量造成的沙眼漏风或者裂纹的故障率                  稳趋势且数值较小,斜楔副摩擦面磨耗速
          套技术研究及装备研制—状态修工艺                  约为0.4%,经焊修后继续使用。(7)                率约为0.03mm/10万公里,主摩擦板磨
          规程研究》(项目编号:SHGF-17-56-            C64K和C70A缓解阀拉杆断裂故障率约为              耗速率约为0.08mm/10万公里。
          12)。为更好制定状态修工艺规程以及                0.8%,C80缓解阀拉杆断裂故障率约为                   C64K、C70A型敞车立柱磨耗板平均
          满足其他各子课题研究需要,由神华铁                 0.36%,积极研究采用新结构缓解阀拉杆               磨耗速率为0.01mm/10万公里,C80型敞

          路装备公司组织各参研单位,对神华铁                 座,降低缓解阀拉杆故障率。                      车平均磨耗速率为0.025mm/10万公里,
          路货车运用检修情况进行了系统调研。                                                    磨耗轻微。
                                            转向架                                    C64K型敞车斜面磨耗板平均磨耗速

          车体                                                                   率为0.007mm/10万公里,C70A、C80型
                                            大部件探伤检测
             研究主要结论如下:(1)C64K、                  转向架关键部件探伤检查统计结                 敞车平均磨耗速率为0.013mm/10万公
          C70A型敞车因运用时间较长车体板材腐               果表明摇枕、侧架等零部件质量稳定、                  里,磨耗较小。
          蚀较为严重,特别是C64K型敞车已经过               裂损率较低,其中摇枕裂纹比例约为                       承载鞍推力挡肩磨耗较小,并且随
          2个厂修期, C80型铝合金敞车车体板               0.44%、侧架裂纹比例约为0.22%,且裂             运用里程无明显变化趋势;鞍面随运用
          材基本无腐蚀。(2)64K下侧门厂修时               纹基本为原始铸造热裂纹。制动梁、交                  里程的增大磨耗增加,转K6承载鞍鞍面
          故障较多,门板腐蚀和变形相对较为严                 叉杆未发现裂纹。                           磨耗速率大于转K2,分析主要是轴重增
          重;C70A下侧门厂修时故障相对较少,               尺寸检测                               大造成的。
          门板腐蚀和变形相对较轻;C80下侧门                    转K2、转K6型转向架正位检测统计                  对转K2、转K6转向架基础制动装置
          门板无腐蚀,下侧门基本无故障。(3)                结果表明转向架对角线差和导框中心距                  的各杠杆、拉杆、制动圆销、制动梁支

          C70A和C80撑杆材质为普碳钢,抗腐蚀              差均符合限度要求,且随运用时间增长                  柱、支点和支点座等件磨耗情况进行了
          性能差。与煤长期直接接触,酸性环境                 没有明显变化。                            检测,结果表明基础制动装置各部件磨
          加速腐蚀,是撑杆裂损和变形的主要原                     对一个厂修周期内L-B型组合式制动              表1 承载鞍磨耗速率统计表(mm/10万公
          因,可研究采用新型高耐蚀材料,提高                 梁尺寸检测统计结果表明制动梁全长、闸                               里)
          撑杆耐腐蚀性能。(4)C70A和C80车钩             瓦托中心距和L差均符合检修限度要求,                      车型       推力挡肩     承载鞍鞍面
          托梁表面存在锈蚀现象,严重部位有锈                 且随运行里程增加无明显变化规律。                    C64K        0.011     0.009
          蚀凹坑,平均腐蚀速率0.06mm/10万公                 对运用2年~10年不同时间的转向架               C70A、C80    0.004     0.035



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